今年以來,陜鋼集團(tuán)龍鋼公司軋鋼廠在提高設(shè)備使用率上下硬功夫,針對(duì)制約生產(chǎn)節(jié)奏的設(shè)備進(jìn)行重新設(shè)計(jì)改造,確保設(shè)備在線使用得到最優(yōu),為生產(chǎn)順行提供有力支撐。
輸入輥道合金套巧妙設(shè)計(jì)降成本
冷床輸入輥道原先設(shè)計(jì)安裝的合金套采用半套裝配方式,此種裝配方式在使用過程中容易出現(xiàn)合金套磨損不均、合金套壓盤掉落現(xiàn)象,導(dǎo)致合金套損壞頻繁、輥?zhàn)涌ㄋ啦晦D(zhuǎn)等問題。加之從電機(jī)上拆除受損輥?zhàn)訒r(shí),容易使電機(jī)軸損傷,造成不必要的備件消耗。
為解決此問題,該單位技術(shù)員采用全合金套并對(duì)壓盤固定形式進(jìn)行改造,結(jié)合不同的安裝位置和磨損部位,將合金套磨損后與未磨損的另一半合金套進(jìn)行調(diào)換,使全合金套得到最優(yōu)使用。改造后,上線使用效果良好,可節(jié)約備件成本5.5萬余元。
智能潤(rùn)滑設(shè)計(jì)制作創(chuàng)效益
冷床區(qū)域排鋼鏈條傳動(dòng),鏈輪的銷軸起固定支撐作用,其銷軸的潤(rùn)滑至關(guān)重要,采用人工加油。受生產(chǎn)節(jié)奏和區(qū)域溫度影響,人工加油無法使銷軸達(dá)到良好潤(rùn)滑效果,易造成冷床排鋼固定架損壞,冷床堆鋼等問題。
針對(duì)此問題,該單位技術(shù)人員研究討論決定設(shè)計(jì)制作一套智能潤(rùn)滑加油系統(tǒng)替代人工加油潤(rùn)滑。通過對(duì)排鋼鏈銷軸潤(rùn)滑點(diǎn)統(tǒng)計(jì)及排布,在整體鏈架上安裝甘油分配器,并對(duì)智能潤(rùn)滑參數(shù)進(jìn)行設(shè)置、調(diào)整,通過甘油分配器集成箱對(duì)排鋼鏈銷軸進(jìn)行定點(diǎn)、定量、定周期潤(rùn)滑。改造后,排鋼鏈架未發(fā)生因銷軸缺油造成的銷軸磨損、鏈架斷裂、堆鋼等現(xiàn)象,使用效果良好。此舉,降低了人員勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了設(shè)備作業(yè)率,節(jié)約備件費(fèi)用6萬余元。
巧制固定架提高設(shè)備作業(yè)率
精整區(qū)域?qū)R擋板是利用氣缸活塞作用來升降擋板,在使用過程中氣缸拉升擋板時(shí),氣缸受力較大極易造成氣缸損壞、活塞桿扭曲變形等問題,影響生產(chǎn)。
針對(duì)此問題,該單位技術(shù)員對(duì)精整升降擋板進(jìn)行改造。利用鋼坯制作升降擋板固定架,使擋板落到低位時(shí)有著力點(diǎn),降低氣缸活塞拉力。同時(shí)將擋板固定在鋼坯中上下升降反復(fù)運(yùn)動(dòng),增加擋板與鋼坯的摩擦力,從而減少氣缸因運(yùn)作時(shí)受力過大造成氣缸損壞。改造后,上線使用效果良好,不僅滿足生產(chǎn)需求,而且降低了維修人員勞動(dòng)強(qiáng)度,節(jié)約備件費(fèi)用5萬余元。
標(biāo)簽: 提高設(shè)備使用率